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孝感县电力局 吴云鹏PgS开关114 我县在80~81年作予防性试验中,发现有三台35千伏主变压器呈酸性,三台变压器油重14吨,按运行中变压器油的质量标准仅水溶酸性和酸碱反应不合格。针对上述问题,参考有关资料,对油中的酸性处理,自制了一套简单的“流动式强迫循环过滤装置。”这套装置是由自制的硅胶罐和普通滤油组成。滤油机型号为:压一120—1型,硅胶罐直径和高度比为:1:2,即直径为0.5米高度为1米,可容纳硅胶50公斤,选用上海胶硅厂生产的“粗孔球型硅胶”。 .:. PgS开关114 强迫循环过程是从变压器底部放油阀→进硅胶罐上部进油阀→经粗孔球型硅胶→底部500目过滤网→硅胶罐下部放油阀→经压力滤油机→注入变压器防爆筒。如此反复循环,直至油处理合格为止。处理时不需对油加温,只要室外温度达150 C以上就能达到目的,尚能在室外温度较高时进行除酸处理,那样效果更好。如果冬季停运的变压器,油温很低如 150C 时,可将主变投入运行 24小时后,待油温上升后进行强迫循环除酸处理亦可。因为温度高,油的粘度小,油水分离好,在循环过程中油与硅酸接触更好,有利于对酸性的吸收,减少硅胶消耗量和缩短循环过滤时间。 .:. PgS开关114 .:. PgS开关114 .. PgS开关114 三台主变压器处理前后的情况如上表。处理后油的闪点,电气耐压值均比处理前提高。例如:复查北咀变电站2#主变电气耐压达到40KV。 .:. PgS开关114 经济效益比较: .:. PgS开关114 1. 三台主变压器采取上述方法除酸,共花资金5190元,其中购置滤油机一台,10米耐油管一根及自制硅胶罐一个共投1995元除去设备费用,实际花费资金3195元(未考滤硅胶回收)。 .:. PgS开关114 2. 如果三台主变14吨油换新油,需用资金2。94万元,往返运输费需800元,共计为3。02万元。 .:. PgS开关114 3. 14吨酸质油返回工厂再生,油再生费需1。64万元,往返运输费用800元,共计1。76万元。 .:. PgS开关114 综上所述:变电站主变油的酸性或微酸性处理,在现场采用“粗孔球型硅胶“进行”强迫循环过滤“,比较经济,收效快,方法简便,节约时间,有利生产。 .:. PgS开关114
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